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南京数控ug编程培训班

来源:教育联展网    编辑:佚名    发布时间:2018-09-06

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UG塑胶模具

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1 、阶段一

从零基础详细讲解CAD在模设中的命令及标准件的知识,如样板档 的建立、图层的设置等及模具标准件,并讲解一套完整的2D,从设计理念、排位、结构、订料、出散件图、模板图、BOM表,重点培养设计理念、设计思维、设计要点。

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详细讲解对UG软件的界面操作,快捷键的设置。**UG实例讲解,示例练习,一些分模产品的问题和总结,分析如何解决如何避 免,针对性的解决用户问题。分享一些分模具体思路,种类和主要事项等。重点是有大牛讲师一对一的免费沟通

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详细讲解CAD在模设中的命令及标准件的知识,如样板档的建立、图层的设置等及模具标准件,并讲解一套完整的2D,从设计理念 、排位、结构、订料、出散件图、模板图、BOM表,重点培养设计理念、设计思维、设计要点。

4、阶段四

详细讲解UG在模设中的命令与分模技巧。**十个产品实例讲解:UG文件的各种操作,UG的个性化设置,产品的分析,图层与坐标 的操作,简单建模与复杂曲面的做法等。重点是传授多年实战中总结的各种分模方式与做分型面的各种技巧。

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加工中心主轴准停位置的解决方案
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        【中国机床商务网】导读:主轴准停装置是加工中心的一个重要装置,它直接影响到刀具能不能顺利交换。主轴不准停是指加工程序中有Ml9或手动输入了M19后,主轴不能在指定位置上停止,一直慢慢转动,或是停在不正确位置上,主轴无法更换刀具。

主轴不准停

主轴旋转时,实际转速显示值由脉冲传感器提供,两组矩形脉冲相位反映主轴的转向,脉冲的个数反映主轴的实际转速。应首先检查接插件和电缆有无损坏或接触不良,必要时再检查传感器的固定螺栓和联接器上的螺钉是否良好、紧固。如果没有发现问题,则需对传感器进行检修或更换。

主轴停在不正确位置上

这种故障一般发生在重装和更换传感器后,此时传感器轴的位置不可能与原来一样。加工中心主轴准停的位置可以**设定数据来调整,改变S值可以校正主轴的停止位置,调整时,要注意输入数据与要校正的方向有关。在校正偏移角度时,S后不能输入负角度值。调整过程往往要重复多次,只要调到在主轴的定位公差10。~11。范围内就能顺利换刀。

故障维修实例分析

主轴准停不准的故障维修

故障现象:加工中心主轴准停不准,引发换刀过程发生中断。

分析及处理过程:开始时,出现的次数不很多,重新开机后叉能工作,但故障反复出现。加工中心故障出现后,对机床进行仔细观察,发现故障的真正原因是主轴准停的位置发生了偏移。主轴在准停后如用手碰一下(和工作中换刀时刀具插入主轴的情况相近),主轴则会产生相反方向的漂移。检查电气单元无任何报警。该机床的准停采用的是编码器方式,从故障的现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小。机械部分叉很简单,zui主要的是联接,所以决定检查联接部分。在检查到编码器的联接时发现编码器上联接套的紧定螺钉松动,使联接套后退造成与主轴的联接部分间隙过大,使旋转不同步。将紧定螺钉按要求固定妤后故障消除。

加工中心主轴定位不良的故障维修

故障现象:加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。

分析殛处理过程:某加工中心主轴定位不良,引发换刀过程发生中断。开始时,出现的次数不很多,重新开机后叉能工作,但故障反复出现。在故障出现后,xtHL床进r仔细观察,才发现故障的真正原因是主轴在定向后发生位置偏移,且主轴在定位后如用手碰一下(和工作中在换刀时当刀具插入主轴时的情况相近),主轴则会产生相反方向的漂移。检查电气单元无任何报警,该机床的定位采用的是编码器,从故障现象和可能发生的部位来看,电气部分的可能性比较小;机械部分又很简单,zui主要的是连接,所以决定检查连接部分。加工中心在检查到编码器的连接时,发现编码器上连接套的紧定螺钉松动,使连接套后退造成与主轴的连接部分间隙过大使旋转不同蚩。将紧定螺钉按要求固定好后故障消除。

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